本發(fā)明具體涉及一種降低礦漿輸送水電成本的方法,屬于礦漿輸送
技術(shù)領(lǐng)域:
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背景技術(shù):
:由于近些年鋼鐵行業(yè)的持續(xù)走低,行業(yè)虧損一直持續(xù),低成本生產(chǎn)運(yùn)行成為企業(yè)的生存關(guān)鍵。大部分鋼鐵企業(yè)的礦漿輸送是一種將鐵礦粉勾兌為一定程度的礦漿,然后通過(guò)泵組以流體方式輸送的技術(shù)。該項(xiàng)輸送工作消耗的成本主要為水電消耗成本,如何最大化的降低水電消耗成本是該礦漿輸送降本的關(guān)鍵。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于沒(méi)有可行的礦漿輸送水電成本控制方法,不確定具體的控制依據(jù)和控制措施,水電成本居高不下,成為行業(yè)中一項(xiàng)亟待解決的問(wèn)題。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:因此,本發(fā)明目的在于提出一種降低礦漿輸送水電成本的方法,提高礦漿輸送的效率,降低運(yùn)行中水量、電量的消耗,最終達(dá)到運(yùn)行成本的降低的效果。具體的,所述方法具體為:分析礦漿輸送工藝流程,建立礦漿輸送水電成本的數(shù)學(xué)模型,通過(guò)調(diào)整數(shù)學(xué)模型中的工藝參數(shù),達(dá)到礦漿輸送水電成本最低。進(jìn)一步的,所述方法中數(shù)學(xué)模型具體為;其中y為礦漿輸送水電成本,y1為水量數(shù)學(xué)模型,y2為電量數(shù)學(xué)模型,y1=40.1+444.02打水時(shí)間y2=42683+406.9打礦時(shí)間+310主泵泵速-22.36喂料泵壓力打礦時(shí)間+打水時(shí)間=24。進(jìn)一步的,所述方法中調(diào)整數(shù)學(xué)模型中的工藝參數(shù)具體為;可控因子主泵泵速控制在下限,可控因子喂料泵壓力控制在上限。本發(fā)明的有益效果在于:本專利提出一種降低礦漿輸送水電成本的方法,通過(guò)分析礦漿輸送工藝,確定了數(shù)學(xué)模型,通過(guò)在實(shí)際生產(chǎn)中調(diào)整數(shù)學(xué)模型中的參數(shù),實(shí)現(xiàn)了水電成本最低。本方法可操作性強(qiáng),降低水電成本效果明顯,適合于在鋼鐵企業(yè)的礦漿輸送生產(chǎn)線中推廣應(yīng)用。附圖說(shuō)明圖1為礦漿輸送工藝流程圖。圖2a為快贏改善前后水量對(duì)比圖。圖2b為與圖2a對(duì)應(yīng)的電量按改善順序的i-mr控制圖。圖3a為快贏改善前后電量對(duì)比圖。圖3b為與圖3a對(duì)應(yīng)的電量按改善順序的i-mr控制圖。圖4a為快贏改善前后噸礦水電成本對(duì)比圖。圖4b為與圖4a對(duì)應(yīng)的電量按改善順序的i-mr控制圖。圖5a為改善中與改善后噸礦水電成本對(duì)比圖。圖5b為與圖5a對(duì)應(yīng)的改善中與改善后電量的i-mr控制圖。圖6a為改善中與改善后水量對(duì)比圖。圖6b為與圖6a對(duì)應(yīng)的改善中與改善后電量的i-mr控制圖。圖7a為改善中與改善后電量對(duì)比圖。圖7b為與圖7a對(duì)應(yīng)的改善中與改善后電量的i-mr控制圖。具體實(shí)施方式下面以包鋼礦漿輸送生產(chǎn)線為例,結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施方式進(jìn)行說(shuō)明:礦漿輸送水電輸送成本控制的數(shù)學(xué)模型的建立過(guò)程如下:影響因素識(shí)別:詳細(xì)流程圖:根據(jù)sipoc的簡(jiǎn)單流程圖繪制了詳細(xì)的礦漿輸送流程圖包含濃縮、提升、攪拌、輸送四個(gè)工序,如圖1所示,圖1中y1:礦漿輸送年日均耗水量(立方米/天),y2礦漿輸送年日均耗電量(千瓦時(shí)/天),濃縮過(guò)程對(duì)應(yīng)因子:進(jìn)礦管道穩(wěn)定運(yùn)行,巴潤(rùn)礦漿量,巴潤(rùn)粒度,氧化礦礦漿量,氧化礦粒度,實(shí)際扭矩/設(shè)計(jì)扭矩,耙架高度,提升過(guò)程對(duì)應(yīng)因子:提升泵運(yùn)行方式,低流泵頻率,石灰乳投加方式,低流泵出口管道穩(wěn)定運(yùn)行,攪拌過(guò)程對(duì)應(yīng)因子:石灰乳投加方式,攪拌槽穩(wěn)定運(yùn)行,輸送過(guò)程對(duì)應(yīng)因子:高位水池液位,ph值,運(yùn)行電壓,過(guò)濾器穩(wěn)定運(yùn)行,喂料泵泵速,喂料泵出口壓力,主泵泵速,主泵出口壓力,2#壓力監(jiān)測(cè)站壓力,穩(wěn)定礦漿輸送濃度,穩(wěn)定礦漿輸送流量,礦漿管道穩(wěn)定運(yùn)行,調(diào)整孔板數(shù)量,孔板站至閥門站管道穩(wěn)定運(yùn)行;流程分析:根據(jù)詳細(xì)流程圖的每一個(gè)作業(yè)進(jìn)行了礦漿輸送過(guò)程的流程分析,分析內(nèi)容包含每一個(gè)作業(yè)的輸入因子、輸出結(jié)果及輸入、輸出的具體要求和輸入因子的類型,共分析出30個(gè)因子,ipo圖的部分內(nèi)容如表1所示:表1影響因子初步篩選:組建影響因子篩選團(tuán)隊(duì),采取背靠背打分與集體討論相結(jié)合的方式,進(jìn)行矩陣、ce矩陣打分及fmea分析。矩陣:團(tuán)隊(duì)成員召開(kāi)小組會(huì)議,依據(jù)識(shí)別出的14項(xiàng)x影響因素對(duì)水量、電量的影響程度進(jìn)行打分,具體的打分情況見(jiàn)表2表2備注:濃度1代表濃縮過(guò)程的濃度,濃度2代表提升過(guò)程的濃度,對(duì)礦漿輸送耗水量、電量影響不大。輸送濃度代表最終的輸出結(jié)果對(duì)礦漿輸送耗水量、電量影響大;電量1代表濃縮過(guò)程的電量,電量2代表提升過(guò)程的電量,電量3代表攪拌過(guò)程的電量,對(duì)礦漿輸送耗電量影響不大,電量4是代表輸送過(guò)程的電量,對(duì)礦漿輸送耗電量影響大。將得分<18分的x進(jìn)行排除,剩余礦量、輸送濃度、打礦時(shí)間、打水時(shí)間進(jìn)行下一步ce矩陣分析。c&e矩陣:依據(jù)識(shí)別出的26項(xiàng)影響因素對(duì)水量、電量、礦量、輸送濃度、打礦時(shí)間、打水時(shí)間的影響程度進(jìn)行打分ce矩陣的打分方法要求:1、背對(duì)背進(jìn)行打分2、輸入因子分?jǐn)?shù)差異處理:輸入因子打分分?jǐn)?shù)差異較小(在0,1,3之間)采用平均值。結(jié)果如表3所示;表3將得分<18的進(jìn)行排除,排除12項(xiàng),剩余18項(xiàng)為影響礦漿輸送耗水、耗電成本的輸入因子,下一步將對(duì)輸入因子再進(jìn)行fmea分析,找出最關(guān)鍵的輸入因子,結(jié)果見(jiàn)表4。表4序號(hào)輸入值1進(jìn)礦管道穩(wěn)定運(yùn)行2來(lái)礦量穩(wěn)定3底流泵出口管道穩(wěn)定運(yùn)行4將礦漿提升至攪拌槽5攪拌設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行6高位水池液位穩(wěn)定7穩(wěn)定礦漿輸送濃度8過(guò)濾器穩(wěn)定運(yùn)行9喂料泵泵速穩(wěn)定10喂料泵出口壓力穩(wěn)定11主泵泵速穩(wěn)定12主泵出口壓力穩(wěn)定132#壓力監(jiān)測(cè)站壓力穩(wěn)定14穩(wěn)定礦漿輸送流量15礦漿管線穩(wěn)定運(yùn)行16孔板站至閥門站管線穩(wěn)定運(yùn)行17打水時(shí)間18打礦時(shí)間fmea分析:在制定嚴(yán)重度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、頻度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、探測(cè)度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,將得分<21的進(jìn)行排除,排除4項(xiàng),見(jiàn)表5,剩余14項(xiàng)為影響礦漿輸送耗水、耗電成本的輸入因子,下一步將對(duì)輸入因子再進(jìn)行相關(guān)、回歸分析,找出最關(guān)鍵的輸入因子。表5序號(hào)過(guò)程內(nèi)容1來(lái)礦量穩(wěn)定2穩(wěn)定礦漿輸送濃度3泵速穩(wěn)定4進(jìn)礦管道穩(wěn)定運(yùn)行5底流泵出口管道穩(wěn)定運(yùn)行6礦漿管線穩(wěn)定運(yùn)行7穩(wěn)定礦漿輸送流量8主泵打水時(shí)間9主泵打礦時(shí)間10孔板站至閥門站管道穩(wěn)定運(yùn)行11喂料泵泵速穩(wěn)定12喂料泵出口壓力穩(wěn)定13主泵出口壓力穩(wěn)定142#壓力監(jiān)測(cè)站壓力穩(wěn)定快贏:我們針對(duì)來(lái)礦管道穩(wěn)定運(yùn)行、底流泵出口管道穩(wěn)定運(yùn)行、孔板站至閥門站管道穩(wěn)定運(yùn)行、礦漿管線穩(wěn)定運(yùn)行4個(gè)因子進(jìn)行快贏解決,實(shí)施情況如下:1、進(jìn)礦管道進(jìn)礦管道磨損泄漏原因是管道彎頭磨損嚴(yán)重導(dǎo)致泄漏,通過(guò)對(duì)管道彎頭底部進(jìn)行補(bǔ)焊襯瓦,每年定期更換新管道彎頭,使這一問(wèn)題基本得到解決。2、底流泵出口管道穩(wěn)定運(yùn)行石灰乳投加點(diǎn)位于底流泵入口管道,高濃度的石灰乳導(dǎo)致底流出口管道結(jié)垢嚴(yán)重,通過(guò)改變石灰乳投加方式,使這一問(wèn)題基本得到解決。3、孔板站至閥門站管道穩(wěn)定運(yùn)行(1)管道彎頭多孔板站至閥門站管道磨損泄漏是由于管道彎頭磨損嚴(yán)重導(dǎo)致泄漏,原設(shè)計(jì)消能孔板站室內(nèi)管道彎頭多,通過(guò)改變管道走向?qū)⒃瓉?lái)5個(gè)90°彎頭減少到1個(gè),彎頭數(shù)量減少80%,使這一問(wèn)題基本得到解決。(2)管道管徑小在包鋼礦漿管道設(shè)計(jì)時(shí),設(shè)計(jì)輸送流速為1.6m/s,設(shè)計(jì)管徑為φ355.6mm,礦漿從消能孔板站分流。由于沒(méi)有按照設(shè)計(jì)運(yùn)行,從消能孔板站至閥門站的4.7km管道管徑為φ273mm,漿體輸送實(shí)際流速達(dá)到2.9m/s,嚴(yán)重超過(guò)設(shè)計(jì)值。2016年3月29日和6月6日,在消能孔板站至選礦閥門站的4.7km管道先后兩次共出現(xiàn)了四處漏點(diǎn),經(jīng)公司研究決定更換此段為管徑為φ355.6mm管道,2016年9月28日管道更換完畢投入運(yùn)行,運(yùn)行正常,問(wèn)題得到徹底解決。4、礦漿管道穩(wěn)定運(yùn)行通過(guò)控制ph值及控制2#壓力監(jiān)測(cè)站壓力等措施來(lái)控制管道的磨損、結(jié)垢問(wèn)題。每2個(gè)月對(duì)礦漿管道壁厚進(jìn)行測(cè)量,從數(shù)據(jù)結(jié)果看,年磨蝕率小于設(shè)計(jì)要求2mm/年,管道運(yùn)行正常,此問(wèn)題得到解決??熠A驗(yàn)證:1、數(shù)據(jù)樣本從2015年10-11月、2015年4-5月隨機(jī)抽取25天數(shù)據(jù),進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證,結(jié)果如表6所示,表62、快贏改善前、后對(duì)比驗(yàn)證由圖2a、圖2b可知:改進(jìn)后礦漿輸送耗水量由3141噸降低至2298噸,改進(jìn)過(guò)程呈階狀降低,移動(dòng)極差呈階梯狀降低,說(shuō)明生產(chǎn)過(guò)程越來(lái)越穩(wěn)定,改進(jìn)指標(biāo)完成。由圖3a、圖3b可知:礦漿輸送耗電量與耗水量對(duì)水電成本的影響是反向的,耗電量由53015度升高至54726度,但礦漿輸送水電成本是降低的。由圖4a、圖4b可知:改進(jìn)后礦漿輸送噸礦水電成本從原來(lái)的4.292元/噸降低至2.8574元/噸,改進(jìn)過(guò)程呈階梯狀降低,移動(dòng)極差呈階梯狀降低,說(shuō)明生產(chǎn)過(guò)程越來(lái)越穩(wěn)定,改進(jìn)指標(biāo)完成。影響因子數(shù)據(jù)分析:數(shù)據(jù)分析計(jì)劃如表7所示;表7相關(guān)性驗(yàn)證:因子響應(yīng)之間的相關(guān)性驗(yàn)證如下:相關(guān):礦量,打水時(shí)間,打礦時(shí)間,主泵泵速,主泵流量,主泵壓力,輸送濃度,喂料泵泵速,喂料泵壓力,2#壓力監(jiān)測(cè)站壓力,水量,電量相關(guān)性驗(yàn)證結(jié)論如表8所示;表8表中:√代表有相關(guān)關(guān)系。回歸分析:水量與影響水量的10個(gè)因子之間的回歸分析如下:回歸分析:水量與礦量,打水時(shí)間,打礦時(shí)間,主泵泵速,主泵流量,主泵壓力,輸送濃度,喂料泵速,...以下項(xiàng)不能估計(jì)并且已刪除:打礦時(shí)間方差分析模型匯總回歸方程水量=420+0.0501礦量+469.9打水時(shí)間+182主泵泵速-24.2主泵流量-0.0188主泵壓力+15.9輸送濃度-10.5喂料泵泵速-1.04喂料泵壓力-0.02212號(hào)壓力監(jiān)測(cè)站壓力水量回歸分析驗(yàn)證結(jié)果:1、從表中分析回歸方程總的顯著性檢驗(yàn)結(jié)果,由于p值=0<α=0.05,說(shuō)明在顯著性水平a=0.05下,線性回歸方程總效果是顯著的。2、回歸模型顯著性的度量指標(biāo):從r-sq=99.25%。r-sq(調(diào)整)=99.02%,來(lái)看,二者很接近,模型還可以。3、各個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。從回歸系數(shù)檢驗(yàn)來(lái)看,自變量“打水時(shí)間”、的p值=0.000,“主泵流量”的p值=0.046都小于α=0.05,故這兩個(gè)因子為顯著因子;自變量“礦量”的p值=0.170,“主泵泵速”p值=0.146、“主泵壓力”p值=0.817,“濃度”p值=0.638,“喂料泵泵速”p值=0.512,“喂料泵壓力”p值=0.591,“2#壓力監(jiān)測(cè)站壓力”p值=0.696都大于a=0.05,效應(yīng)不顯著。4、殘差分析殘差對(duì)于觀測(cè)值順序隨機(jī)分布。殘差與擬合值圖未看見(jiàn)喇叭口形狀分布,說(shuō)明線性模型是可以接受的。殘差的正態(tài)概率圖,數(shù)據(jù)點(diǎn)基本在一條直線上,即可以認(rèn)為殘差服從于正態(tài)分布。殘差的直方圖也顯示了殘差的正態(tài)性。電量與影響電量的10個(gè)因子之間的回歸分析如下回歸分析:電量與礦量,打水時(shí)間,打礦時(shí)間,主泵泵速,主泵流量,主泵壓力...以下項(xiàng)不能估計(jì)并且已刪除:打礦時(shí)間方差分析模型匯總回歸方程電量=45473+0.220礦量-326.6打水時(shí)間+113主泵泵速+1.9主泵流量+0.377主泵壓力+135輸送濃度-22.1喂料泵泵速-21.83喂料泵壓力+0.2182號(hào)壓力監(jiān)測(cè)站壓力電量回歸分析驗(yàn)證結(jié)果:1、分析回歸方程總的顯著性檢驗(yàn)結(jié)果,由于p值=0<α=0.05,說(shuō)明在顯著性水平α=0.05下,線性回歸方程總效果是顯著的。2、回歸模型顯著性的度量指標(biāo):從r-sq=88.41%。r-sq(調(diào)整)=84.93%,來(lái)看,二者很接近,模型還可以。3、各個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。從回歸系數(shù)檢驗(yàn)來(lái)看,自變量“打水時(shí)間”的p值=0.000,“喂料泵壓力”的p值=0.009都小于α=0.05,故這兩個(gè)因子為顯著因子;自變量“礦量”p值=0.137,“主泵泵速”p值=0.820,“主泵流量”p值=0.968,“主泵壓力”的p值=0.256,“輸送濃度”的p值=0.326,“喂料泵泵速”的p值=0.732,“2#壓力監(jiān)測(cè)站壓力”p值=0.343都大于a=0.05,效應(yīng)不顯著。4、進(jìn)行殘差分析殘差與數(shù)據(jù)順序圖正常,殘差對(duì)于觀測(cè)值順序隨機(jī)分布。殘差與擬合值圖未看見(jiàn)喇叭口形狀分布,說(shuō)明線性模型是可以接受的。殘差的正態(tài)概率圖,數(shù)據(jù)點(diǎn)基本在一條直線上,即可以認(rèn)為殘差服從于正態(tài)分布。殘差的直方圖也顯示了殘差的正態(tài)性。水量與影響電量的10個(gè)因子進(jìn)行逐步回歸分析如下:項(xiàng)的逐步選擇法入選用α=0.15,刪除用α=0.15方差分析模型匯總回歸方程水量=40.1+444.02打水時(shí)間水量逐步回歸分析驗(yàn)證結(jié)論:對(duì)模型修正后輸出結(jié)果的解釋:1、對(duì)回歸方程顯著性檢驗(yàn)結(jié)果,p值=0.02<a=0.05,說(shuō)明在顯著性水平a=0.05下,回歸方程總效應(yīng)是顯著的。2、從回歸系數(shù)檢驗(yàn)輸出來(lái)看,自變量“打水時(shí)間”的p值=0.000小于a=0.05,故這個(gè)因子為顯著因子。3、決定系數(shù)r-sq值99.02%,說(shuō)明自變量可以解釋響應(yīng)變量即水量y中99.02%的變異,而修正的r-sq(調(diào)整)為99.00%,與r-sq更接近(原來(lái)r-sq=99.02%,r-sq(調(diào)整)=99.00%)。4、進(jìn)行殘差分析。殘差與數(shù)據(jù)順序圖正常,殘差對(duì)于觀測(cè)值順序隨機(jī)分布。殘差與擬合值圖未看見(jiàn)喇叭口形狀分布,說(shuō)明線性模型是可以接受的。殘差的正態(tài)概率圖,數(shù)據(jù)點(diǎn)基本在一條直線上,即可以認(rèn)為殘差服從于正態(tài)分布。殘差的直方圖也顯示了殘差的正態(tài)性。殘差與自變量,顯示殘差正常。綜上所述,可以認(rèn)為修正后的模型為:水量=40.1+444.02打水時(shí)間電量與影響電量的10個(gè)因子進(jìn)行逐步回歸分析如下:項(xiàng)的逐步選擇法入選用α=0.15,刪除用α=0.15方差分析模型匯總回歸方程電量=42683+406.9打礦時(shí)間+310主泵泵速-22.36喂料泵壓力對(duì)模型修正后輸出結(jié)果的解釋:1、對(duì)回歸方程顯著性檢驗(yàn)結(jié)果,p值=0.00<α=0.05,說(shuō)明在顯著性水平a=0.05下,回歸方程總效應(yīng)是顯著的。2、從回歸系數(shù)檢驗(yàn)輸出來(lái)看,自變量“打礦時(shí)間”的p值=0.000,“喂料泵壓力”的p值=0.005都小于α=0.05,故這兩個(gè)因子均為顯著因子。3、決定系數(shù)r-sq值86.87%,說(shuō)明自變量可以解釋響應(yīng)變量即水量y中86.87%的變異,而修正的r-sq(調(diào)整)為85.78%,與r-sq更接近(原來(lái)r-sq=86.87%,r-sq(調(diào)整)=85.78%)。4、進(jìn)行殘差分析。殘差與數(shù)據(jù)順序圖正常,殘差對(duì)于觀測(cè)值順序隨機(jī)分布。殘差與擬合值圖未看見(jiàn)喇叭口形狀分布,說(shuō)明線性模型是可以接受的。殘差的正態(tài)概率圖,數(shù)據(jù)點(diǎn)基本在一條直線上,即可以認(rèn)為殘差服從于正態(tài)分布。殘差的直方圖也顯示了殘差的正態(tài)性。殘差與自變量,分別以打礦時(shí)間、喂料泵壓力、主泵泵速為橫軸,都顯示殘差正常。綜上所述,可以認(rèn)為修正后的模型為電量=42683+406.9打礦時(shí)間+310主泵泵速-22.36喂料泵壓力礦漿輸送耗水電成本分析:y1和y2模型:y1=40.1+444.02打水時(shí)間y2=42683+406.9打礦時(shí)間+310主泵泵速-22.36喂料泵壓力打礦時(shí)間+打水時(shí)間=24y模型:y=[72952.4985-1938.9465打礦時(shí)間+155主泵泵速-11.18喂料泵壓力]÷422x104(噸)×357(天)y=6.17157-0.16403打礦時(shí)間+0.01311主泵泵速-0.0009458喂料泵壓力改進(jìn)階段:改進(jìn)階段概述:改進(jìn)階段的目標(biāo)、步驟和成果如表9所示;表9依據(jù)分析階段建立的數(shù)學(xué)模型,可控因子主泵泵速控制在規(guī)格線下限附近,可控因子喂料泵壓力控制在規(guī)格線上限附近,礦漿輸送水電成本最低,此時(shí)的參數(shù)范圍即為改進(jìn)方案。改進(jìn)方案:現(xiàn)狀參數(shù)范圍參數(shù)范圍表如表10所示:表10主泵泵速喂料泵壓力52%-80%350-610千帕改進(jìn)方案:打水時(shí)參數(shù)范圍表如表11所示;表11主泵泵速喂料泵壓力52%-54%470-540千帕打礦時(shí)參數(shù)范圍表如表12所示;表12主泵泵速喂料泵壓力52%-54%550-610千帕改進(jìn)對(duì)比驗(yàn)證:1、數(shù)據(jù)樣本:從2016年4-5月、2016年7-8月隨機(jī)抽取25天數(shù)據(jù),進(jìn)行改善中、改善后對(duì)比驗(yàn)證改善中如表13所示;表13序號(hào)水量電量水電成本15063524803.486524003521603.906434969520003.23442603545603.040151365561602.468862782552003.090273758545604.020980584002.295690564801.9519103132534402.9456111738550402.5776120561601.8072132683552003.6732143615550403.5651153623521602.9575164287534403.7261172373545602.3153182417542402.6752190556801.831203433534403.64622185545601.7636221735540802.941523660574402.2091241142560003.1221251985556802.183改善后如表14所示;表142、改進(jìn)對(duì)比驗(yàn)證:噸礦水電成本改善中、改善后控制圖對(duì)比由圖5a、圖5b可知:改進(jìn)后礦漿輸送噸礦水電成本從原來(lái)的2.8574元/噸降低至2.408元/噸,改進(jìn)過(guò)程呈階梯狀降低,移動(dòng)極差呈階梯狀降低,說(shuō)明生產(chǎn)過(guò)程越來(lái)越穩(wěn)定,改進(jìn)指標(biāo)完成。水量改善中、改善后控制圖對(duì)比由圖6a、圖6b可知:改進(jìn)后礦漿輸送耗水量由2298噸降低至1016噸,改進(jìn)過(guò)程呈階梯狀降低,移動(dòng)極差呈階梯狀降低,說(shuō)明生產(chǎn)過(guò)程越來(lái)越穩(wěn)定,改進(jìn)指標(biāo)完成。電量改善中、改善后對(duì)比:由圖7a、圖7b可知:礦漿輸送耗電量與耗水量對(duì)水電成本的影響是反向的,耗電量由54726度升高至55370度,但礦漿輸送水電成本是降低的。改進(jìn)后礦漿輸送噸礦水電成本從原來(lái)的2.8574元/噸降低至2.408元/噸,改進(jìn)過(guò)程呈階梯狀降低,移動(dòng)極差呈階梯狀降低,說(shuō)明生產(chǎn)過(guò)程越來(lái)越穩(wěn)定,改進(jìn)指標(biāo)完成。以上所述是本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于本
技術(shù)領(lǐng)域:
的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本發(fā)明所述原理的前提下,還可以作出若干改進(jìn)和潤(rùn)飾,這些改進(jìn)和潤(rùn)飾也應(yīng)視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。當(dāng)前第1頁(yè)12